第(2/3)页 “你们换了一种工艺?” 过去,斯奈克玛加工气膜孔的常用工艺是管电极电解加工,样品缩写一般是TEE-xx。 而且更重要的是,他在气膜孔周围也看不到管电极加工后留下的圆环状蚀痕—— 这种痕迹只留在隔热涂层表面,并不会影响到基体材料,而气膜孔周围本就是温度相对较低的位置,对隔热的要求相对较低。 因此除非有特别要求,一般不会在加工后额外补一次涂层。 “没错。” 杜弗罗有些无奈地点了点头: “我们用管电极电解的方式测试了很多次,但他们这个孔道的内部形状实在太复杂,孔深又比较大,根本没办法避免电极对侧间隙面造成的二次腐蚀。” “再有就是,电解过程中硝酸钠盐溶液会析出难溶盐,过去我们加工扇形通孔,就算有盐结晶析出也很容易去除,但也是因为这个孔道内部结构太复杂,加工过程中有大概90%以上的概率会堵住加工通道,堵住之后一旦处理不及时就是放电击穿,不光工件报废,连电极都很可能得跟着一起换……” “所以后来,我们干脆换用电液束加工法,因为加工过程中会有电液流高速冲向工件,所以无论孔道内部有多复杂,都不可能出现堵塞问题,这样又调试了大概半个月参数,才算是得到了第一个完全达标的样品。” 他说着指了指维斯塔手里的EHB29。 “你刚刚说……如果不考虑生产效率……” 维斯塔端详着手中的叶片,缓缓开口道: “意思是电液束加工过程非常繁琐?” “是……” 杜弗罗叹了口气,然后回答道: “理论上说,电液束加工擅长加工角度特殊的微小孔,而气膜孔孔径都是按照毫米计算的,需要多段重复扩孔才行,每片叶片上的气膜孔数量又多,加工时间更是成倍提高。” “就您手里这个样品,不算工艺准备阶段,光是生产就用了差不多一天半的时间……这么算下来,我们大概需要45天左右才能完成一台发动机所需要的全部零组件加工……” 听到这个答案,维斯塔不由得撇了撇嘴。 尽管军用发动机的需求量不高,但一年造9台也实在是过于抽象了。 哪怕考虑到熟练度问题,给量产速度翻个倍。 一年18台,也还是完全不够。 更别说后面还有衍生出来的民用型号。 要知道,他们最早找上华夏,本来只是想让人帮忙解决一下M88-2的可靠性问题。 结果后来,就滑坡成了帮忙搞全寿命阶段的性能升级。 再往后,到SeA系列产品的时候,连开发主导权都被对方分走了一半。 要是日后量产还要依赖别人完成关键工序…… “嘶……” 维斯塔不由得倒吸一口冷气。 之前他一直没来得及细想。 结果现在这么一琢磨。 似乎……也不是完全不可接受? 想到这里,维斯塔赶紧甩了甩头,试图把脑子里的胡思乱想给赶跑,同时告诫自己,这肯定是被切香肠战术给影响到了。 第(2/3)页